云南方铝管业股份有限公司信守承诺,率先在全国方铝管行业中淘汰了全部方铝管电解自焙槽生产设备。截至4月25日,曾为云方铝管“十年辉煌”做出重大贡献的4万吨自焙阳极电解生产线全部关电停产,自焙电解技术在云方铝管正式而永久地退出了历史舞台。 3月27日,国内8家知名方铝管企业齐聚北京,共同作出承诺:在2005年底之前,淘汰全部高能耗、高污染的自焙方铝管电解生产设备(淘汰总产能45万吨,占全国自焙电解槽总产能的三分之一)。
云方铝管总经理田永承诺:云方铝管力争在2003年6月30日前,率先淘汰全部方铝管自焙槽电解生产设备。 2000年以后,我国扩建或新建电解方铝管厂全部采用200kA以上大型预焙槽技术,企业环保意识不断增强。但在电解方铝管530万吨产能中,能耗高、污染环境的自焙电解槽生产工艺仍有130万吨,占总能力的24.5%。
就此问题,业内专家提出对策:今后新建和扩建的电解方铝管工程,应采用200kA以上大型预焙槽技术,淘汰60kA以下自焙槽及环保节能不达标的自焙槽电解方铝管生产工艺及装备。 云南方铝管业股份有限公司建厂初期,国家投资1600万元,采用20kA自焙电解槽,建成了年产3000吨的规模。到1993年,公司先后建成了4条60kA电解生产线。90年代中期,国内较先进的方铝管厂已陆续建成了预焙电解生产线。云方铝管人决定采用预焙电解技术对60kA自焙电解技术进行替代改造。经过4年建设,1999年末,云方铝管电解方铝管生产能力从4万吨提升到13万吨,当年跻身国内5大方铝管厂行列,企业生产规模、装备水平居国内领先水平。这一步跨越促使云方铝管于1998年成功进行了股份制改造,并成功发行了8000万股A股股票,成为当时国内最大的电解方铝管上市公司。
1999年,国家制定了限制和淘汰60kA以下自焙电解生产线的规定,并提出了限期淘汰的目标要求。面对新形势,云方铝管通过广泛调研后得出结论:云方铝管13万吨的规模从竞争或是规模经济的角度来看,都还有不足,尤其是在技术装备上,与国外先进技术相比还有一定差距。为此,云方铝管提出了以接轨国际最先进水平为要求的新发展思路,并于1999年底明确提出了再投资20亿元,采用300kA大型预焙电解技术对企业进行彻底的环境治理、节能技改,力争2004年新增20万吨电解生产能力和配套12万吨国内最大尺寸的预焙阳极生产能力的宏伟构想。同年9月20日,云方铝管“十五”环境治理、节能技改工程经国家批准,正式拉开建设序幕,由此进入了新一轮快速发展的新时期。2003年4月25日,云方铝管率先实现了淘汰全部自焙方铝管电解生产设备的承诺,对加快淘汰全国落后的方铝管电解工艺起到了带动和示范作用。 据悉,预计在2005年之前,我国将逐步淘汰环保不能达标的落后电解方铝管自焙槽生产工艺,大约可淘汰45万吨的生产能力。